活性炭吸附凈化裝置 活性炭吸附箱 VOC活性炭吸附塔 油漆廢氣處理設(shè)備 噴漆廢氣治理設(shè)備 UV除臭設(shè)備 活性炭除臭設(shè)備 酸霧噴淋塔
活性炭吸附塔的工藝操作和過濾方式
化工廢水成分復(fù)雜,有機(jī)物含量高。目前,去除或分解廢水中有機(jī)物的方法包括吸附法、化學(xué)混凝法、電化學(xué)法、臭氧氧化法、生物法和微電解法?;钚蕴勘缺砻娣e***,吸附位點(diǎn)多,表面化學(xué)結(jié)構(gòu)豐富,對(duì)***多數(shù)常見的有機(jī)污染物和重金屬離子具有很強(qiáng)的物理化學(xué)吸附能力,是去除廢水中有機(jī)物的常用工藝。***別適用于化學(xué)沉淀、生物處理等工藝后難以生化和化學(xué)去除的有機(jī)污染物的去除?;钚蕴抗に嚭唵危\(yùn)行成本低。***量實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,活性炭對(duì)coD的去除效果較***,但碳粉對(duì)工藝設(shè)備的污染防治是一項(xiàng)非常困難的任務(wù),這限制了活性炭在工程實(shí)踐中的應(yīng)用。闡述了碳粉在水處理設(shè)備污染防治工程中的應(yīng)用效果,旨在為碳粉污染防治提供一種新的途徑。
1.過程操作
q水廠采用移動(dòng)床連續(xù)活性炭工藝去除COD,并將商品活性炭運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的碳粉清理到新炭罐中?;钚蕴克撞窟M(jìn)水,***部出水,***部添加新炭,底部排放廢炭。進(jìn)水與活性J型炭逆向接觸,活性炭處于流動(dòng)狀態(tài),因此活性炭塔在裝填和運(yùn)行過程中會(huì)產(chǎn)生碳粉?;钚蕴克鏊M(jìn)入活性炭生產(chǎn)池,不僅對(duì)生產(chǎn)水起到緩沖作用,還能沉淀部分碳粉。生產(chǎn)水箱由生產(chǎn)水泵泵入過濾裝置進(jìn)一步過濾去除碳粉,生產(chǎn)水箱進(jìn)入反滲透等后端水處理系統(tǒng)。在實(shí)際運(yùn)行過程中,活性炭粉末會(huì)隨著生產(chǎn)水進(jìn)入后端水處理裝置,導(dǎo)致裝置內(nèi)碳粉頻繁結(jié)垢,增加設(shè)備故障率,嚴(yán)重影響生產(chǎn)運(yùn)行,增加運(yùn)行成本。
經(jīng)過壓成塊粉碎,或者壓成條再切成顆粒,這種工藝的活性炭粉較少。水處理廠的結(jié)垢問題來源于活性炭,因此從源頭控制非常重要?;钚蕴款w粒越小,比表面積越***,coD去除效果越***,但活性炭顆粒越小,越難截留,越容易對(duì)后續(xù)水處理設(shè)備造成污染堵塞。因此,在工程應(yīng)用中,不僅要根據(jù)活性炭的去除效果來選擇活性炭,還要考慮活性炭粉末的影響。實(shí)踐證明,購買***顆粒、高強(qiáng)度的清潔活性炭是可取的。
2.活性炭的碳粉含量
活性炭含有***量的碳粉,所以活性炭通過細(xì)篩,將粉末篩出。本項(xiàng)目通過以下方法檢測(cè)碳粉量:將樣品置于(150±5)℃冷卻后,在200毫升蒸餾水中稱取20克樣品,攪拌靜置10分鐘,用20μm濾紙過濾未沉淀的碳粉,發(fā)現(xiàn)碳粉百分比含有硬度。
本項(xiàng)目采用8x30目顆?;钚蕴?,測(cè)試了五家工廠(A、B、C、D、E)活性炭的碳粉含量。結(jié)果表明,甲、乙、丙、丁、戊工廠的碳粉含量分別為0.3%、0.4%、0.45%、0.8%和1.8%??梢钥闯?,不同廠家的活性炭的碳粉含量是不同的。這五種活性炭在工程實(shí)踐中的應(yīng)用結(jié)果表明,當(dāng)炭粉含量<;0.5%時(shí),后端水處理裝置的炭粉污堵情況明顯***轉(zhuǎn)??梢?,采購的活性炭除了滿足正常的指標(biāo)需求外,還需嚴(yán)格控制其炭粉含量,工程實(shí)踐證明炭粉含量以低于0.5%為宜。
3.洗木炭
進(jìn)入活性炭吸附塔前,清洗新安裝的活J危險(xiǎn)炭。清洗過程中,從新炭罐下部抽出輸送水箱中的水,自下而上清洗活性炭,從新炭罐上端溢流至輸送水箱,完成活性炭的清洗。
4.過濾方法
在實(shí)際生產(chǎn)過程中,在活性炭制水工藝后放置1μm過濾器(裝有濾芯)、0.4μm浸沒式微濾膜(用自吸泵泵送8分鐘,停送2分鐘,膜出水負(fù)壓小于-0.04MPa)和0.02μm超濾膜(配有進(jìn)出口壓力表,通過壓差和流量變化控制,定期反洗恢復(fù)處理能力),并對(duì)后端反滲透裝置進(jìn)行分析
使用1μm過濾器時(shí),過濾器濾芯堵塞2天,壓差達(dá)到0.2MPa,需要更換濾芯。同時(shí),反滲透裝置前的安全過濾器(5微米)壓差達(dá)到0.15兆帕,因此需要更換濾芯。使用0.4的浸沒式微濾膜過濾時(shí),反滲透裝置前的保安過濾器壓差達(dá)到0.15MPa7天;當(dāng)采用0.02μm超濾膜過濾時(shí),反滲透裝置前的保安過濾器壓差在一個(gè)月左右達(dá)到0.15MPa??梢钥闯?,使用0.02μm超濾膜可以有效減緩后端水處理裝置的碳粉結(jié)垢。
5.設(shè)備的定期恢復(fù)分析
在實(shí)際運(yùn)行中,從運(yùn)行壓差可以看出,超濾膜的結(jié)垢事件隨著裝置運(yùn)行時(shí)間的延長而增加。由于反洗可以恢復(fù)超濾膜的操作壓力,因此分析了反洗周期與超濾膜操作壓差***的關(guān)系,結(jié)果如圖2所示。可以看出,超濾膜的操作壓差隨著反沖洗周期的延長而增加。每2.5h反洗一次時(shí),反洗后的操作壓差可恢復(fù)到初始值。如果反洗周期繼續(xù)延長,反洗后壓差會(huì)增***,長期運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致壓差越來越***,甚至不可恢復(fù)。反洗水量隨著反洗周期的縮短而增加,這將增加反洗水處理系統(tǒng)的負(fù)荷。綜合運(yùn)行壓差、可回收性和機(jī)組反洗水量,反洗周期為2.5h
此外,活性炭粉末將隨著產(chǎn)出水進(jìn)入產(chǎn)水箱。隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,產(chǎn)水箱中的碳粉越來越多。如果不及時(shí)清洗,沉淀下來的碳粉會(huì)進(jìn)入后端水處理裝置,所以定期清洗活性炭產(chǎn)水箱是一項(xiàng)工作。
6.解決方案
超濾膜用于預(yù)先截留碳粉。通過實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn),超濾裝置進(jìn)出口水壓差從0.07兆帕逐漸增加到0.20兆帕,出水量減少。同時(shí)發(fā)現(xiàn)炭粉分布在超濾膜的孔徑和間隙中,采用水洗和化學(xué)清洗難以回收超濾膜的通量,即在超濾膜下降的活性炭生產(chǎn)管上安裝一個(gè)200μm的金屬濾網(wǎng),可以作為過濾裝置,可以截留***顆粒活性炭,因此需要定期檢查該過濾裝置的堵塞情況。另外,在安裝過程中,要注意腐蝕造成的定期更換的難度和難度,所以過濾網(wǎng)不宜安裝在罐內(nèi)。二次過濾裝置采用自清潔精密過濾器,其過濾介質(zhì)為一種濾料顆粒,過濾精度***,為2μm,可提前去除50%以上的碳粉,有效改善超濾膜的污垢。
自潔式精密過濾器可去除2μm以上的***部分碳粉,進(jìn)出水壓差小于< 0.02MPa,運(yùn)行一段時(shí)間后,可通過反洗恢復(fù)其處理能力。在活性炭吸附去除化學(xué)需氧量的工程實(shí)踐中,碳粉導(dǎo)致設(shè)備結(jié)垢問題,直接影響生產(chǎn)運(yùn)行。根據(jù)Q水廠的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),解決碳粉結(jié)垢的措施主要有:
①源頭控制,應(yīng)嚴(yán)格制定活性炭的采購標(biāo)準(zhǔn),確保COD去除單元和后端水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行。此外,在進(jìn)入吸附塔之前,碳被洗滌以還原碳粉。
②選擇有效的過濾方法是控制活性炭粉末對(duì)水處理設(shè)備污染的關(guān)鍵,即采用0.02μm超濾裝置可以有效截留活性炭粉末,從而解決后續(xù)水處理裝置中的碳粉污染堵塞問題。
③超濾系統(tǒng)的反沖洗周期在一定程度上決定了超濾膜的可回收性。發(fā)現(xiàn)反沖洗周期為2.5h,既能保證超濾裝置的回收,又能減少反沖洗水進(jìn)入系統(tǒng)。其次,定期清洗活性炭生產(chǎn)罐,可以防止沉降的碳粉過多進(jìn)入后端過濾裝置。
④在解決后端水處理設(shè)備污染堵塞的過程中,單個(gè)超濾膜也造成了超濾裝置的碳粉污染堵塞。本項(xiàng)目采用200μm金屬過濾器、2μm自清潔過濾器和0.02μm超濾膜組成的三級(jí)過濾裝置,通過匹配不同的過濾精度等級(jí)實(shí)現(xiàn)高精度的碳粉去除,有效減少過濾裝置和后端反滲透膜的碳粉污染堵塞。